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      1. 火力發(fā)電廠降耗節(jié)能措施

        時間:2022-08-10 08:35:49 能源審計(jì)師 我要投稿
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        火力發(fā)電廠降耗節(jié)能措施

          加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能減排,是踐行科學(xué)發(fā)展觀,走低碳經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展道路的必然要求,是企業(yè)降本增效,提高市場競爭力的主要途徑。電力行業(yè)也在及時轉(zhuǎn)變觀念 ,在節(jié)能降耗上加大投入 ,加快新技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用。下面小編為大家分享火力發(fā)電廠降耗節(jié)能措施,歡迎大家閱讀瀏覽。

        火力發(fā)電廠降耗節(jié)能措施

          一、設(shè)備概述

          良村熱電#1、#2發(fā)電機(jī)組廠用電率約7.59%、7.89%,與同業(yè)對標(biāo),與國內(nèi)先進(jìn)火電機(jī)組有一定差距。本文結(jié)合具體情況從節(jié)能改造、優(yōu)化運(yùn)行方式等方面深挖節(jié)能潛力進(jìn)行探討,最大限度降低廠用電率.以適應(yīng)時代對火電廠發(fā)展的需求。

          石家莊良村熱電是河北南網(wǎng)重要的電源、熱源支撐點(diǎn),鍋爐為東方鍋爐生產(chǎn)的型號為DG1110/17.4-II12 型亞臨界一次中間再熱自然循環(huán)燃煤汽包爐,單機(jī)配三臺雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),兩臺引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)均采用動葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)。汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、三缸雙排汽、單軸、兩級可調(diào)整供熱抽汽、凝汽式機(jī)組。配有兩臺50%BMCR容量的汽泵,一臺35%BMCR容量的電泵,兩臺凝結(jié)水泵(一臺變頻調(diào)節(jié))、兩臺循環(huán)泵。發(fā)電機(jī)為東方電氣制造的QFSN-330-2-20型氫冷發(fā)電機(jī),經(jīng)容量為370MVA的主變接入220kV升壓站,發(fā)電機(jī)出口經(jīng)高廠變接帶廠用電,廠用電分為6KV和400V兩個電壓等級。機(jī)組大容量輔機(jī)和低壓廠用變接入6KV 系統(tǒng),低壓供電方式采用PC/MCC方式,兩臺機(jī)組設(shè)一臺高壓啟動備用變壓器。

          二、降低廠用電率的具體措施

          廠用電率的決定因素有多個,輔機(jī)電動機(jī)的耗電量對廠用電率起著決定性的作用,同時合理調(diào)整、運(yùn)行方式優(yōu)化、節(jié)能改造同樣影響著廠用電率。

          通過幾年的運(yùn)行,暴露出部分設(shè)備在運(yùn)行時的節(jié)能潛力很大,良村熱電通過對設(shè)備的節(jié)能改造取得了明顯的效果,廠用電率得到了有效控制。

          1. 磨煤機(jī)高鉻鋼球改造

          由于機(jī)組為河北南網(wǎng)骨干電廠,經(jīng)常性參與機(jī)組調(diào)峰,在晚22:00-次日6:00時間段經(jīng)常處在機(jī)組低負(fù)荷狀態(tài),有時機(jī)組負(fù)荷僅略高于最低穩(wěn)燃負(fù)荷,此時即使采用雙磨運(yùn)行,磨煤電耗仍較高依舊居高不下,造成大量能源浪費(fèi)。通過考察采用鉻錳鎢抗磨鑄鐵球(高鉻鋼球)替代現(xiàn)使用的中鉻鋼球,并優(yōu)化磨球級配方案,首先對1B磨進(jìn)行更換鋼球改造試驗(yàn),技改后根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,在磨煤機(jī)出力不變、煤粉細(xì)度不變的情況下,1B磨煤單耗能明顯下降,電流從之前的140A左右降至115A,電機(jī)功率從1200kW/h左右降低至1000kW/h,計(jì)算每天節(jié)電約4800kWh,按每千瓦0.3元,年單磨運(yùn)行7000小時計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用約42萬元以上,節(jié)電效果明顯。同時通過更換鋼球,1B磨內(nèi)裝載量下降,通流面積增加,同時降低了一次風(fēng)壓、降低了一次風(fēng)機(jī)電耗,兩臺一次風(fēng)機(jī)電流減少共計(jì)5A,每小時功率減少約45kW,按機(jī)組運(yùn)行5500小時計(jì)算,按供電每千瓦0.3元計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用約7.4萬元。取得成功經(jīng)驗(yàn)后,陸續(xù)對兩臺機(jī)組的六臺磨都進(jìn)行了改造。

          2. 循環(huán)水泵電機(jī)高低速切換改造

          良村熱電兩臺300MW機(jī)組設(shè)有四臺循環(huán)泵,每臺機(jī)組配有一臺雙速循環(huán)泵,由于低速電源安裝時就存在問題,無法進(jìn)行高、低速電源切換,冬季仍運(yùn)行高速循環(huán)泵,造成較大的電量損耗。同時也造成凝汽器端差上升至15℃,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性、安全性大幅降低。因此對1B、2B兩臺雙速循環(huán)泵進(jìn)行了電源改造,根據(jù)異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)速公式n=60f/p,只要改變頻率f或極對數(shù)n就可以改變轉(zhuǎn)速,對于循環(huán)泵,只需在小范圍內(nèi)進(jìn)行不經(jīng)常的調(diào)速,考慮到改造成本和維護(hù)量,首選改造磁極對數(shù)來改變轉(zhuǎn)速,通過加裝高、低速電源切換柜來實(shí)現(xiàn)循環(huán)泵高、低速電源切換,改造前單臺循環(huán)泵在12極496r/min轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,電機(jī)額定功率為1900KW,改造后單臺循環(huán)泵在16極373r/min轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,電機(jī)額定功率為800KW,設(shè)備改造后針對性的制定了與循環(huán)泵高、低速相匹配的運(yùn)行方案,循環(huán)泵耗電率及廠用電率同比明顯降低。數(shù)據(jù)顯示低速循環(huán)泵投運(yùn)后電流明顯下降,由195A降至120A, 通過冬夏季不同方式數(shù)據(jù)分析循環(huán)泵耗電率0.67%下降至0.5%,降幅明顯。同時采取了循環(huán)水并列運(yùn)行、根據(jù)真空冬夏季合理安排循環(huán)泵啟停方式,通過一段時間的運(yùn)行,對比優(yōu)化前、后的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵耗電率由2012年度0.85%降至2013年度0.8%、2014年度0.79%,下降幅度0.05%、0.06%,變化幅度為6%、7%。采取優(yōu)化方案后2014年共節(jié)約廠用電量約188.23萬度,折合人民幣62.11萬元,節(jié)約節(jié)能效果明顯。

          3. 鍋爐本體照明改造

          良村熱電#1爐本體現(xiàn)有燈具546套,均采用70W的金鹵燈,截至2014年燈具使用近3年多,老化嚴(yán)重?fù)p壞頻率極高,人工及材料費(fèi)等維護(hù)費(fèi)用較高。通過改造將#1爐現(xiàn)有70W的金鹵燈全部更換為30W LED節(jié)能燈436套,減少燈具110套,且同樣滿足現(xiàn)場照明需要,將控制箱實(shí)現(xiàn)了分區(qū)控制(長明部分手動遠(yuǎn)方控制,夜間照明實(shí)現(xiàn)自動光控/手動轉(zhuǎn)換)。#1鍋爐本體總計(jì)546套燈具,每年維修量約200套,每套燈具更換燈泡(82元)、鎮(zhèn)流器(79元)、觸發(fā)器(15元)共計(jì)200套,直接材料費(fèi)3.52萬元, 人工費(fèi)1.6萬元 搭架子費(fèi)用0.46萬元,合計(jì)5.58萬元 /年,因燈具更換后,壽命為7年免維護(hù),7年可節(jié)約維護(hù)費(fèi)34.16萬元 。改造前#1鍋爐房本體照明耗電20.8萬度;改造后耗電為5.57萬度,節(jié)約電能15.23萬度,按照我廠現(xiàn)在上網(wǎng)電價0.4316元計(jì)算,節(jié)電費(fèi)用6.39萬元/年,7年節(jié)約電費(fèi)44.73萬元。根據(jù)節(jié)約維護(hù)和電能費(fèi)用計(jì)算,每年合計(jì)可節(jié)約費(fèi)用11.97萬元;本次改造費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用39萬元,燈具單價約902元,數(shù)量為436套,按照每年節(jié)約11.97萬元計(jì)算,3.26年內(nèi)可收回投資。在2015年大修中對#2爐照明也實(shí)施了改造。

          4. 合理優(yōu)化輔機(jī)運(yùn)行方式

          (1)汽機(jī)專業(yè)將凝汽器補(bǔ)水方式改為為自吸補(bǔ)水,停運(yùn)凝補(bǔ)水泵,通過凝汽器的負(fù)壓作用將凝補(bǔ)水箱內(nèi)的除鹽水吸進(jìn)凝汽器,并保證凝補(bǔ)水箱液位不能低于4200mm,防止發(fā)生凝汽器漏空現(xiàn)象,特殊情況下自吸補(bǔ)水不能滿足要求時再啟動凝補(bǔ)水泵補(bǔ)水,大大縮短了凝補(bǔ)泵的運(yùn)行時間。機(jī)組啟動階段采取無電泵啟動方式,啟動汽泵前置泵向鍋爐汽包上水,提前將一臺汽泵定速至3100r/min,保證汽包補(bǔ)水要求。

          (2)鍋爐專業(yè)根據(jù)磨煤機(jī)出力情況定期安排清理分離器及添加鋼球,保證制粉系統(tǒng)最佳出力,降低制粉系統(tǒng)耗電率。根據(jù)機(jī)組運(yùn)行出力情況,及時安排停止1C、2C磨煤機(jī)運(yùn)行,以保證負(fù)荷不受阻為原則,盡量減少C磨煤機(jī)的運(yùn)行。同時加強(qiáng)受熱面及空預(yù)器吹灰,確保空預(yù)器差壓不增大、受熱面不積灰,減小風(fēng)機(jī)耗電量。

          (3)電氣專業(yè)將變壓器的冷卻器風(fēng)扇控制自動運(yùn)行,盡量避免在手動方式,F(xiàn)場照明以既確保生產(chǎn)現(xiàn)場必要的亮度,又盡可能地節(jié)約廠用電為原則,將原來常開照明的場所,根據(jù)現(xiàn)場情況兩路分控的只開一路,多路控制的開啟一半。現(xiàn)場的空調(diào)控制以保證室內(nèi)設(shè)備溫度為原則控制啟停,因現(xiàn)場照明電壓402V偏高,調(diào)節(jié)照明變壓器的有載調(diào)壓裝置至380V,降低工作電壓節(jié)約電能的同時延長燈具的使用壽命,同時控制辦公非生產(chǎn)用電節(jié)能。

          (4)化學(xué)專業(yè)超濾出水提升泵采用變頻泵運(yùn)行,盡可能停運(yùn)工頻泵。保持除鹽水箱高液位運(yùn)行,通過液位差自流至凝補(bǔ)水箱,以減少除鹽水泵運(yùn)行時間。液氨卸載時通過液氨儲罐和液氨槽車的壓力差平衡液位,以減少液氨壓縮機(jī)啟用時間,降低電耗。污廢水排放泵按照液位控制自動運(yùn)行,避免造成空轉(zhuǎn)。

          (5)輸煤專業(yè)縮短上煤時間,避免皮帶超負(fù)荷運(yùn)行和長時間小流量運(yùn)行,如遇堵煤,設(shè)備故障等上游設(shè)備跳閘,待煤流走空后先將下游設(shè)備停運(yùn),避免處理缺陷過程中下游設(shè)備長時間空轉(zhuǎn),努力降低輸煤設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)時間,降低輸煤耗電率。

          (6)除灰專業(yè)在滿足環(huán)保要求前提下調(diào)整除塵器高壓參數(shù),限制各電場二次電流極限值。根據(jù)機(jī)組負(fù)荷和空壓機(jī)負(fù)荷情況及時啟停空壓機(jī),根據(jù)鍋爐輸灰壓力曲線,及時調(diào)整輸灰結(jié)束壓力設(shè)定值,減少壓縮空氣用量,降低空壓機(jī)出力。

          良村熱電經(jīng)過近三年的技改實(shí)踐,取得了顯著成效,截至到2015年6月,#1、#2發(fā)電機(jī)組廠用電率分別完成約6.85%、7.19%。由于2015年下半年電除塵及脫硫脫硝綜合改造,新增了大量耗能設(shè)備,廠用電率又有所上升,隨著國家節(jié)能減排政策的不斷深化,作為發(fā)電企業(yè),應(yīng)該積極響應(yīng)國家政策,將降低廠用電率作為一個長期的課題來研究。

          三、節(jié)能改造的潛力

          1、利用新技術(shù),對輔機(jī)變頻節(jié)能改造

          火電廠輔機(jī)出力隨發(fā)電機(jī)負(fù)荷的大小而變化,電網(wǎng)負(fù)荷隨時在變化,發(fā)電機(jī)輸出功率變化,風(fēng)機(jī)、水泵等主要輔機(jī)出力也要相應(yīng)調(diào)整,對于采用調(diào)節(jié)閥或擋板調(diào)節(jié)的風(fēng)機(jī)、水泵,運(yùn)行中的特點(diǎn)是轉(zhuǎn)速在±20%范圍內(nèi)變化時,其運(yùn)行效率變化不大,其流量與轉(zhuǎn)速的一次方成正比,壓力與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低后,其軸功率隨轉(zhuǎn)速的三次方降低,驅(qū)動風(fēng)機(jī)、水泵的電機(jī)所需的電功率亦可相應(yīng)降低,所以調(diào)速是風(fēng)機(jī)、水泵節(jié)能的重要途徑。在風(fēng)機(jī)、水泵的流量調(diào)節(jié)中,節(jié)流調(diào)節(jié)最為簡單,也是目前應(yīng)用最多的調(diào)節(jié)方式,主要缺點(diǎn)是能耗偏大。由于變頻調(diào)速在頻率范圍、動態(tài)響應(yīng)、轉(zhuǎn)差補(bǔ)償、功率因數(shù)、工作效率等方面是與交流調(diào)速無法比擬的,因此開展變頻調(diào)速節(jié)能降耗勢在必行。

          2、電氣設(shè)備改造優(yōu)化選型

          對今后需要改造或者新增的電氣設(shè)備,要從節(jié)能角度出發(fā)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,做好電氣設(shè)備評標(biāo)選型。

          (1)優(yōu)先選用高效電動機(jī)

          高效電動機(jī)是指總損耗比標(biāo)準(zhǔn)系列電動機(jī)降低20%以上的電動機(jī)。高效電動機(jī)由于定子鐵芯、轉(zhuǎn)子鐵芯均采用高導(dǎo)磁、低損耗的優(yōu)質(zhì)電工硅鋼片構(gòu)成,且制造工藝較先進(jìn),所以電機(jī)在運(yùn)行中各種損耗較低,功率因數(shù)高,運(yùn)行熱穩(wěn)定好,使用壽命長。同等情況下,高效電動機(jī)比標(biāo)準(zhǔn)電動機(jī)效率提高3%,但制造成本卻比標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)高出30%。對火力發(fā)電廠不需要進(jìn)行狀態(tài)調(diào)節(jié)的輔助機(jī)械而言,把拖動電動機(jī)更換為高效電動機(jī)是一種行之有效的方法。

          (2)采用節(jié)能型變壓器。

          由于材料技術(shù)的不斷發(fā)展和變壓器廠對結(jié)構(gòu)的不斷改進(jìn) ,節(jié)能型變壓器發(fā)展也很快 , 目前已發(fā)展到 S10型甚至S11型。而以節(jié)能為技術(shù)特點(diǎn)的S9型變壓器與節(jié)能效果更好的S11型相比較已變成“費(fèi)能”型。S11變壓器適用范圍廣,性能水平高于S9型變壓器,空載損耗平均降低30%,空載電流降低70%。因此應(yīng)優(yōu)先選擇節(jié)能的S11型變壓器或更新型的節(jié)能變壓器。 在選用配電變壓器(容量2500KVA及以下)時應(yīng)優(yōu)先選用S11型干式變?nèi)〈萘康挠徒兓蚱渌墒阶儔浩鳎擅黠@降低無功損耗。

          3、通過調(diào)節(jié)廠用電經(jīng)濟(jì)電壓來降低廠用電率

          高電壓狀態(tài)下,不僅危及電動機(jī)絕緣,而且使電動機(jī)損耗大大增加,過高的運(yùn)行電壓會增加無謂的電能浪費(fèi)。所以需要給廠用輔機(jī)優(yōu)選一個合理的運(yùn)行電壓范圍,進(jìn)一步挖掘設(shè)備的節(jié)能潛力,降低廠用電率。電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《規(guī)程》規(guī)定:電動機(jī)的運(yùn)行電壓范圍為95%~110%額定電壓,在此范圍內(nèi)電動機(jī)的總損耗是不一樣的,分析外加電壓的目的是尋找一個最經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行電壓。想找出全廠所有輔機(jī)電動機(jī)損耗最小的函數(shù)表達(dá)式的方法十分繁冗。所以對于全廠眾多的廠用輔機(jī)電動機(jī)運(yùn)行中自身損耗可以用試驗(yàn)(調(diào)節(jié)電壓)方法的來求函數(shù)的極值,以便找出對應(yīng)的6kV母線電壓Uj即經(jīng)濟(jì)電壓。就目前400V廠用段運(yùn)行電壓來看,通過調(diào)節(jié)分接頭適當(dāng)降低廠用母線電壓應(yīng)是可行的,預(yù)期節(jié)電量非常可觀,參考同行降壓節(jié)電效果,可使廠用電率降低約0.1%。

          4、減少發(fā)電機(jī)組封閉母線輸電過程中的鐵磁性損耗

          大型發(fā)電機(jī)組從發(fā)電機(jī)至主變壓器等回路采用封閉母線輸電,減少輸電過程中的鐵磁性損耗。由于封閉母線局部分接位置磁屏蔽不嚴(yán)及其鋼構(gòu)安裝形成閉合回路等原因,在交變磁場的作用下鋼材料會產(chǎn)生渦流損耗和磁滯損耗 ,稱為鐵磁性損耗,如果鐵磁性損耗過大 ,會造成鋼材料局部過熱,可能會威脅到人身安全、設(shè)備安全或結(jié)構(gòu)安全 ,還造成大量電能損耗。要減少鐵磁性損耗 ,應(yīng)從減少交變磁場中鋼材料的使用、增加屏蔽、避免形成閉合來回路、改善鋼材料與載流導(dǎo)體空間關(guān)系等方面處理。

          5、有效控制電氣設(shè)備運(yùn)行過熱問題

          電氣設(shè)備如開關(guān)、母線等由于設(shè)計(jì)安裝不當(dāng)或者維護(hù)不到位以及環(huán)境條件惡劣等影響,在運(yùn)行中經(jīng)常會造成開關(guān)隔離觸頭、母線接頭等部位過熱現(xiàn)象,不僅威脅設(shè)備安全運(yùn)行,還會損耗一定的電能。對設(shè)計(jì)安裝容量不足的情況要對設(shè)備進(jìn)行有針對性的增容技術(shù)改造。對維護(hù)不到位及環(huán)境影響的情況,要嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝標(biāo)準(zhǔn),處理過熱部位,使用電力導(dǎo)電膏。在承載負(fù)荷電流的開關(guān)觸頭、母線接頭清理后涂敷導(dǎo)電膏,接觸電阻比未涂敷下降25%至95%,溫升比未涂敷下降25%至70%,可節(jié)省有功電量。

          拓展資料:

          火力發(fā)電廠簡稱火電廠,是利用可燃物(例如煤)作為燃料生產(chǎn)電能的工廠。它的基本生產(chǎn)過程是:燃料在燃燒時加熱水生成蒸汽,將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成熱能,蒸汽壓力推動汽輪機(jī)旋轉(zhuǎn),熱能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,然后汽輪機(jī)帶動發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn),將機(jī)械能轉(zhuǎn)變成電能。

          原動機(jī)通常是蒸汽機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī),在一些較小的電站,也有可能會使用內(nèi)燃機(jī)。它們都是通過利用高溫、高壓蒸汽或燃?xì)馔ㄟ^透平變?yōu)榈蛪嚎諝饣蚶淠@一過程中的壓降來發(fā)電的。

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