測量氣缸實習工作報告
一、實驗目的
1、了解氣缸壓力表的結構特點及使用方法。
2、掌握實驗方法和步驟;初步掌握實驗的操作技能。.
3、根據測試結果,對發動機泄露原因、部位及嚴重程度等作出一定的分析和合理的判斷.
二、實驗設備
STN3000電控發動機實訓臺架氣缸壓力表
三、注意事項
1、蓄電池的充電狀態及起動機的技術狀況良好。
2、發動機的冷卻溫度應在規定的范圍內。
3、發動機的潤滑條件良好。
4、測量每缸壓力時,壓縮行程應不少于4次
5、測試時,應注意遠離發動機的外部運轉零件以及灼熱的部位,以免造成人身損傷。
6、在拆裝發動機火花塞時,應注意防止異物進入
發動機內部,造成發動機的損壞。
四、實驗步驟
1、發動機應運轉至正常的工作溫度,水冷發動機冷卻液溫度為75~95℃,風冷發動機機油溫為80~90℃
2、拆除全部火花塞(汽油機)、噴油器(柴油機)或預熱棒(柴油機),以減少曲軸轉動阻力。
3、拔下分電器中央電極高壓線,使其可靠打鐵,以免發生電擊著火。
4、把節氣門和阻力門置于全開位置,以減少空氣阻力。
5、把氣缸壓力表的`錐形橡膠接頭壓緊在被測的火花塞或噴油器安裝孔上。
6、用起動機帶動曲軸旋轉3~5s,其汽油機轉速應≥130~150r/min,柴油機轉速應≥500r/min,待指針穩定后讀取讀書,然后按下單向閥使指針回零。
7、按上述方法一次檢測各個氣缸,每個氣缸的測
量次數應不少于兩次,測量結果應取平均值。
8、對個別指示值偏低的氣缸,可向氣缸內注入機油10~15mL,用起動機驅動發動機運轉3~5s后,重新測試該缸的氣缸壓力,進一步判斷氣缸密封狀況。
五、氣缸壓力檢測結果診斷與分析
1、當氣缸壓縮機壓力的檢測值超過或低于標準值,均說明發動機技術狀況不良,存在故障。
2、當氣缸壓縮機壓力的檢測值低于標準值時,可向火花塞或噴油器孔注入適量(20~30mL)的潤滑油。
3、潤滑油后,再次檢測氣功壓縮壓力,并比較兩次檢測結果。若第二次檢測結果比第一次高,并接近標準值,則表明氣缸密封性不良時由氣缸、活塞環、活塞磨損過大或活塞環對口、卡死、斷裂及缸壁拉傷等原因引起的:若第二次檢測結果與第一次近似,則表明氣缸密封性不良的原因為
進、排氣門或氣缸襯墊不封密;若兩次檢測結果均表明相鄰兩缸壓縮壓力低,則故障可能是由兩缸相鄰處的氣缸陳濤漏氣或缸蓋螺栓未擰緊所致。
4、氣缸壓縮壓力高于標準值,并不一定表明氣缸密封性好,要結合使用和維修情況進行分析。
5、以上僅為對氣缸組不密封部位的故障分析或推斷。
六、實訓總結
1、檢測的壓力為:
2、檢測診斷的結論:
七、實訓體會及建議
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