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      1. 發(fā)電機氫氣干燥器故障分析和處理的電子方式論文

        時間:2020-12-06 12:22:16 電子信息工程畢業(yè)論文 我要投稿

        發(fā)電機氫氣干燥器故障分析和處理的電子方式論文

          【摘 要】2009年6月1日在更換干燥器露點儀和發(fā)電機露點儀后,發(fā)電機和干燥器出口露點大幅上升,最終導(dǎo)致干燥器出口露點高報警,本文首先描述了問題發(fā)生的經(jīng)過,并初步提出了可能的原因。在經(jīng)過運行、維修人員多次分析和檢查后,逐步排查發(fā)現(xiàn)入口分離器堵塞和部分干燥劑變黃,露點探頭不能真實反映發(fā)電機內(nèi)露點,以及干燥器加熱器加熱效果低等問題,最后提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

        發(fā)電機氫氣干燥器故障分析和處理的電子方式論文

          【關(guān)鍵詞】干燥器;露點儀;再生;干燥;干燥劑

          1 問題產(chǎn)生的經(jīng)過

          2009年6月1日,維修人員對發(fā)電機001/002露點儀作了預(yù)防性更換工作,更換后發(fā)現(xiàn)發(fā)電機和干燥器露點逐漸上升,并且更換一個半月后出現(xiàn)發(fā)電機露點高報警,002露點儀(發(fā)電機露點)前后的數(shù)據(jù)對照如下:

          002露點儀更換前為:-52.2℃;更換后為:-26℃(24H后);一個半月后:-15℃

          報警后運行人員按照報警處理流程,檢查干燥器疏水罐,發(fā)現(xiàn)疏水罐無水排出,懷疑干燥器已經(jīng)失效,2009年7月13日運行發(fā)出工作申請,要求對發(fā)電機干燥器進(jìn)行解體檢查。

          2 發(fā)電機干燥器簡介

          2.1 發(fā)電機干燥器的功能

          一個可自行再生的氣體干燥器與發(fā)電機相連接,將發(fā)電機氫冷卻劑的露點保持在可接受的水平。

          氣體干燥器是一個全自動、連續(xù)工作、自行再生的雙室型干燥器,并帶有一個增壓鼓風(fēng)機。氣體干燥器從結(jié)構(gòu)上來說是由兩個完全相同的垂直腔室構(gòu)成,其中裝有活性的凡土干燥劑。當(dāng)發(fā)電機運行時,發(fā)電機內(nèi)氫氣被一根管線引入到發(fā)電機干燥器,其中一股氫氣被引入干燥器一個腔室進(jìn)行干燥。而另一個股氫氣被引入另一個腔室對干燥劑進(jìn)行再生。當(dāng)在再生時,該腔室首先通過電加熱40分鐘,然后冷卻80分鐘,氫氣通過該腔室時,將干燥劑的水份帶出,經(jīng)過一個冷凝器、分離器,分離器將氫氣中水份分離出來,進(jìn)入一個小的疏水箱。這樣每隔兩小時,就有一個經(jīng)過再生的再生腔室來替換在前兩小時用來干燥發(fā)電機氣體的'干燥腔室,以此循環(huán)往復(fù)。干燥器氫氣流程如下圖所示。

          2.2 001/002露點儀及其功能

          露點是:使空氣里原來所含的未飽和水蒸汽變成飽和時的溫度;當(dāng)空氣的相對濕度變成100%時,也就是實際水蒸汽壓強等于飽和水蒸汽壓強時的溫度,習(xí)慣上其單位常用攝氏度(℃)表示。

          001/002露點儀,用來監(jiān)測流經(jīng)氣體的露點。001露點儀是用來監(jiān)測氣體干燥器出口露點的,由電纜與氣體柜(電氣部分)內(nèi)的處理機相連。002露點儀用來監(jiān)測發(fā)電機內(nèi)氫氣的露點,連續(xù)地監(jiān)測發(fā)電機氫冷卻劑的露點。

          3 故障處理過程

          根據(jù)故障現(xiàn)象的描述,分析其最有可能的兩個原因是:(1)001/002露點儀探頭的故障造成的數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確;(2)干燥器內(nèi)的干燥劑失效,造成干燥效果不好。首先對原因一進(jìn)行分析,在預(yù)防性更換001/002露點儀后一個半月就出現(xiàn)干燥器出口露點高報警,露點是一個逐漸上升的過程,因此可以排除露點儀故障的可能。其次對原因二進(jìn)行分析,由于疏水箱從2009.4月開始就沒有任何疏水排出來,而一個正常運行的干燥器不可能長時間不疏水,因此干燥劑失效可能性極大,問題的焦點就集中到干燥器的再生部分和干燥劑本身上。

          3.1 第一次故障處理

          2009年7月16日,對干燥器進(jìn)行了解體檢查,檢查的重點是干燥器的兩個腔室,同時更換干燥劑。在解體檢查干燥劑時發(fā)現(xiàn)有部分干燥劑由白色變成黃色,約占總量的1/5,這些干燥劑已經(jīng)完全被油氣污染而失效,其余部分也由原來的雪白色變?yōu)榈疑。同時發(fā)現(xiàn)干燥器入口氫油分離網(wǎng)全部被黃色油污粘附,布滿約100mm厚的分離網(wǎng),且分離器桶壁也粘附大量的黃色結(jié)晶物,導(dǎo)致嚴(yán)重堵塞。

          在第一次解體檢修后,發(fā)現(xiàn)干燥劑大部分已經(jīng)失效,同時干燥器入口油氣分離濾網(wǎng)也堵塞嚴(yán)重,所以造成干燥器無法正常工作,在處理這些問題后,2009年7月18日將干燥器投入運行,投運后露點變化:

          002露點儀(發(fā)電機露點):解體前-10℃;解體后為:-20℃(24H后);

          001露點儀(干燥器出口露點):解體前-9℃;解體后為:-46℃(24H后)。

          3.2 第二次故障處理

          2009年7月21日現(xiàn)場巡視發(fā)現(xiàn)干燥器中A室在再生時,加熱溫度在395~400℃之間變化,沒有達(dá)到要求的500度。觀察B室生產(chǎn)時干燥器出口露點為-32.3℃,發(fā)電機露點為-19.9℃;觀察A室生產(chǎn)時干燥器出口露點為-17.2℃,發(fā)電機露點為-19.4℃,干燥器出口露點高于發(fā)電機內(nèi)氫氣露點,說明干燥器A室已經(jīng)不具備干燥功能,若繼續(xù)按該狀態(tài)運行,A室的干燥劑將快速失效,干燥器出口露點高報警將再次出現(xiàn)。

          在干燥器完成解體檢修投運三天后,再次出現(xiàn)干燥器出口露點緩慢上升現(xiàn)象,而且上升速率明顯在加快,短時間內(nèi)干燥器內(nèi)的干燥劑再次失效,但按照以往經(jīng)驗干燥劑一般運行一年左右才可能出現(xiàn)逐步失效,而露點的快速上升說明干燥劑失效非常迅速,不符合以往干燥劑失效特性。因此在大家討論分析后懷疑干燥器切換閥存在內(nèi)漏,導(dǎo)致再生濕氣體通過旁路直接進(jìn)入干燥器出口管道,影響干燥器出口露點。為了驗證閥門是否存在內(nèi)漏,于是決定對干燥器進(jìn)行再次解體檢查,重點檢查再生回路。

          2009年8月2日再次對干燥器解體檢查,通過解體檢查發(fā)現(xiàn)干燥劑沒有失效,但B腔室的出口隔離閥存在內(nèi)漏,這樣在A室干燥、B室再生時,B室內(nèi)的再生濕氣體通過內(nèi)漏的隔離閥直接進(jìn)入干燥器出口管道,從而造成A室干燥時干燥器出口的露點下降明顯的假象。

          2009年8月6日,干燥器再次已投運,發(fā)電機氫氣露點-12.5℃,干燥器出口氫氣露點-41.7℃,A/B列切換時干燥器出口氫氣露點溫度無異常變化。

          3.3 第三次故障處理

          2009年8月10日,干燥器在投運四天后再次出現(xiàn)露點逐漸上升現(xiàn)象,干燥器露點達(dá)到-15℃,發(fā)電機露點為-14℃,而且A/B室干燥時,干燥器出口露點變化不大,說明干燥劑再次失效,而且露點惡化速率與第二次基本一致。

          從上次解體可以肯定干燥劑短時間不會失效,而造成干燥劑無法正常工作可能還是出現(xiàn)在再生回路上,如果干燥器再生失效,導(dǎo)致干燥劑飽和后失去干燥能力,則干燥器出口露點自然上升。經(jīng)過上次解體可以排除閥門上存在問題可能,此時最大的疑點在干燥器加熱回路上。

          2009年8月11日維修人員對干燥器A、B腔室的加熱器溫度探頭進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)加熱器探頭深入到A、B腔室太短,造成探頭不能真實反應(yīng)A、B腔                室內(nèi)的溫度,當(dāng)探頭檢測到溫度達(dá)到500度時,實際上A、B腔室底部的溫度還偏低,這樣內(nèi)部的干燥劑無法加熱到要求溫度,從而導(dǎo)致干燥劑中的水份無法分離出來被再生氣體帶走,隨著多次的再生不充分最終導(dǎo)致干燥劑飽和。

          在維修人員調(diào)整探頭位置后,2009年8月12日檢查,發(fā)電機及干燥器露點情況明顯好轉(zhuǎn),發(fā)電機氫氣露點溫度為-17.7℃(調(diào)整前為-14℃左右);干燥器出口氫氣露點溫度為-30℃(調(diào)整前為-15℃左右)。A、B腔室外殼溫度上升明顯加快,15分鐘內(nèi)即達(dá)到70℃(調(diào)整前為60分鐘后達(dá)到70℃),桶壁最高溫度達(dá)到100℃(調(diào)整前最高溫度為70℃),說明加熱器效率已得到明顯改善。

          4 故障原因總結(jié)

          實際上本次干燥器故障模式,是多重故障疊加造成,具體過程如下:

          發(fā)電機和干燥器露點儀故障造成了不能真實反應(yīng)發(fā)電機和干燥器的露點,從而失去了發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常的有效手段,當(dāng)進(jìn)行例行更換露點儀工作時才將設(shè)備故障問題暴露。

          在第一故障處理過程中,發(fā)現(xiàn)了干燥劑的失效和入口濾網(wǎng)的堵塞,但忽視了再生回路的檢查,通過干燥器的再次投運才發(fā)現(xiàn)再生回路存在內(nèi)漏的可能。

          在第二次故障處理過程中,發(fā)現(xiàn)了隔離閥的內(nèi)漏造成的再生回路被旁路,但這樣內(nèi)漏應(yīng)該不足以造成干燥劑短時間失效,說明干燥劑無法正常干燥還有更深層次的原因。

          在第三次故障處理中才真正找到干燥劑短時間失效的原因,加熱器加熱溫度不足,而加熱溫度不足是溫度探頭位置不適當(dāng)造成的。因此干燥器再生回路失效主因是加熱器加熱溫度不足,輔因是閥門存在內(nèi)漏,這兩項故障的疊加造成了再生回路的故障。

          本次干燥器故障是由四個故障原因疊加造成的,其中露點儀的失效造成設(shè)備監(jiān)測功能的失效,干燥劑的失效和入口濾網(wǎng)的堵塞造成了干燥功能的失效,而隔離閥門內(nèi)漏和加熱器加熱效率不足造成了再生回路的失效,這樣的故障模式非常少見,收集和總結(jié)這樣的故障處理過程,對以后干燥器的故障分析和處理具有一定的借鑒意義。

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