影響注水井測試施工的因素及對策
摘要:本文針對孤東油田注水井測試中出現的問題進行了總結,找到了這些問題的影響因素,并提出了解決問題的建議及方向,為孤東油田的長期穩定開采提供了技術支持,也為進一步完善注水井措施提供了指導性意見。
關鍵詞:注水井;測試;影響因素;對策
一、現狀
孤東油田經過多年的強注強采,已是特高含水期。從近幾年注水井油壓變化情況來看,在注水量減少的情況下,注水壓力上升,油泵壓平衡井數增加,部分井無法進行有效的注采調配,油區注水井油壓上升趨勢難以控制;注水井井況較差,帶病井較多,注水層段合格率低;且注入水質處理難度日益加大,洗井流程設施缺乏,大孔道和層間竄流日繼增加,油田地質狀況日趨復雜,這些問題的實際存在,給注水工藝以及注水c井的測試工作帶來了極大的困難。測試過程中經常出現油管漏失、結垢遇阻、欠注等現象,測試成功率只有76.7%,不僅影響了分注效果,而且增加了作業工作量,造成注水層段合格率下降,在一定程度上影響了開發效果。
二、影響測試施工的因素
1、水質條件影響
油田大部分井采用污水回注。注入水中含有的Fe3 、Cl-、Mg2 、Ca2 和其他懸浮物、微生物等,水質嚴重超標。在長期的注入下,造成注入管線流程結垢,井下油管局部或全部結垢,增大了注入井的管損,干線壓力損失大于2MPa,降低了注入井內的壓力;同時由于Cl-、微生物的存在加劇了對管線與井下工具的'腐蝕程度,腐蝕物進一步堵塞地層,穿孔現象經常出現,嚴重影響了對應油井的注水需求。幾年來因水質超標嚴重,洗井配套設施不完善,洗井效果變差。測試過程中因結垢遇阻、水量壓力波動、地面流量計水量與井下流量計水量嚴重不符等現象呈逐年上升趨勢。特別是油區的東3注與東6注的注水井尤其嚴重。
2008年1-10月分類統計表
2、地面計量流量計誤差
孤東采油廠共有配水間170余座,使用電磁式流量計與電子渦街流量計2種計量儀表,分別來自4個廠家,標定使用周期均為1年一次,但由于精度、流量計本身質量及對注入水適應性的不同,流量計經常結垢、遇卡、表芯子損壞及計量嚴重偏差,這時在測試時會出現2種情況:① 地面流量計完不成全井注水要求,但井下流量計測出數據顯示超額完成或正常完成注水要求,體現在油井上為含水上升或含水正常。②地面流量計完成全井配注要求,但井下流量計測得全井欠注,體現在對應油井液面下降。08年1-12月份測試因水量不符換水表井125次。
3、地層因素
油田經過多年的高速開發,采出程度較高,但措施與效果逐年下降,穩產難度越來越大;油層的非均質性越來越嚴重,地層壓力低于飽和壓力,油井生產能力迅速下滑。加之鉆井、作業完井、酸化壓裂等施工時,注入井內液體與地層液不配伍,地層受到侵害;部分二元注聚區井由于聚合物特性,易在地層孔隙內形成段塞,造成地層壓力上升,出現地層返吐,注不進水,水井欠注嚴重,油井產量下降。地層因注水井的長期注入,注入水的強烈沖刷,出現大孔道及竄層,非均質日益嚴重,地層孔隙度與滲透率發生變化等等,造成測試工作無法正常開展。對控制高滲透層含水,提高中低滲透層的注入量起不到作用與效果。2008年1-12月因地層原因,無法進行測試調配的欠注井約112井次。
4、測試工藝局限性
測試儀器在使用周期結束后,通常是在較為干凈的清水里、在室溫下
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