1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 燒結皮帶上料系統變頻改造

        時間:2024-09-22 19:17:47 機電畢業論文 我要投稿
        • 相關推薦

        燒結皮帶上料系統變頻改造

        配料控制是燒結工藝的第1步,它決定著燒結礦的產品性能及技術指標。隨著計算機應用的普及,各廠普遍采用秤和PLC控制技術,實現了皮帶上料和配料的自動化。皮帶配料控制系統的執行機構,傳統上采用滑差電機調速控制與皮帶電子秤連接,可以接收4~20mA信號,對控制電機進行大范圍的無級調速,手/自動之間是無擾動切換。由于工業現場粉塵大,料粒不穩,料的濕度不勻,當調節范圍較小,低速運行時,滑差電機轉速波動大,調節效果不好,容易發熱,損壞電機。另外,滑差電機價格較高,維修工作量大,更換不方便,無法滿足現代企業生產的節奏,逐漸被變頻調速電機取代。針對上述問題,山西新臨鋼燒結廠于2001年1月對配料系統執行機構進行改造,用變頻器代替了滑差調速。在改造過程中,出現過不少問題,調速穩定性達不到要求,經過一個月觀察、分析,找出原因,問題得到解決。

        2  自動配料系統的組成
        改造后的配料控制系統以單個圓盤組成一個閉環回路,如圖1所示。 

        圖1 配料系統單圓盤控制組成


        臨鋼燒結廠配料系統共12個圓盤,這樣就有12個如圖1的單回路儀表控制系統。多臺儀表配料秤與通過RS-485通訊,完成料種料量的分類設定與采集,匯總各種生產數據,統一操作指揮,實現了配料系統的自動化。過去的執行機構如圖2所示。
        具體改造步驟為:將滑差調速控制器更換為變頻器;調速電機由滑差電機改為三相異步電機;改進現場操作箱控制原理,實現變頻器手/自動切換。
        我廠選用的變頻器是西門子MMV變頻器,變頻器外部接線如圖3。

        圖2 滑差調速控制


        圖3中幾個接口功能簡單說明如下:(5、6、7、16、等接口的功能,可通過對變頻器設定參數來定義)
        5-開機信號     >+10V 時有效控制; 
        6-自動工作信號   >+10V 時有效,
             <+10V 時手動調節有效;
        7-復位信號    >+10V ↑上升沿時有效;
        16-停機信號   <+10V 時有效。

        3  改造中應注意的問題    
        (1) 首先應確保變頻器工作現場干擾小,這是變頻器穩定工作的前提。常見措施有:
        敷設線纜需屏蔽措施,與強電線路保持一定距離,且不同槽,避免諧波信號和電磁干擾;
        控制接地措施要好,當廠區電氣接地網阻小于4Ω時機殼可接至廠區電器專業接地網,否則獨立接地。
        屏蔽接地應設置單獨接地系統。
        (2) 變頻器外圍線路要有良好措施,這是變頻器穩定工作的保障。具體如下:
        A) 變頻器類型自選,其中可設定參數的接口要與接線圖對應。
        B) 變頻器開機及手/自動切換時應有濾波電容。如圖3中電容C1、C2大約為0.47μF,起交流濾波作用,有效降低了電源系統干擾。我廠改造時,加與不加濾波電容效果明顯不同。
        C) 開機時,R、C回路充放電造成瞬間滯后,可確保變頻器復位信號優先于開機信號,使變頻器能正常啟動和穩定工作。
        D) 儀表輸出的PID信號應調整為4~20mA,且與變頻器隔離,防止0~10mA時容易出現的零點漂移。
        E) 現場操作箱中的手/自動開關及繼電器選型要可靠,保護措施要好,因現場惡劣,粉塵大,溫度高,容易造成系統控制瞬間暫停。
        (3) 適當選擇變頻器控制方式,這是提高變頻器工作效率的關鍵。
        我廠選擇矢量控制方式。

        圖3 變頻器的外部接線圖


        變頻器一般有四種控制模式可選:線性電壓/頻率方式、磁通電流控制(FCC),平方電壓/頻率關系,矢量控制。
        變頻器能否穩定工作是調試的重點也是難點,我廠選用的變頻器是西門子MMV變頻器,為得到最好的動態調速性能,將原出廠調試的轉差率調速方式改為免測速矢量控制方式。
        配料秤每秒掃描一次現場傳感器送回的稱量數據,并且根據這些數據計算出新的PID控制信號發給調速系統,所以系統始終處于動態工作過程。轉差率調速方式雖然能夠維持磁通和轉矩恒定,但他基本關系是從穩態特性推導出來,動態轉矩仍未得到控制。原料中存在大塊物料是難免的,大塊物料的卡阻會形成突加負載,而且落在皮帶秤上會引起傳感器的信號波動。如果能在負載突加時,迅速將電磁轉矩提上來,即可獲得較快的恢復時間和較小的動態速降,調速的動態性能歸根結底是對電磁轉矩的調整。在直流調速系統中,電流、轉速雙閉環調速系統可在四象限中對動態性能進行精確控制,矢量控制的基本思路是按照同樣旋轉磁場這一等效原則建立起來的,可以在三相異步電機上模擬直流電機的控制規律,實現閉環調速。實踐證明,這種控制方式非常適合燒結廠配料的工藝要求。當選擇測速矢量控制方式時,定于電阻測量功能置位,變頻器第一次運行時,將自動測定電機的定子電阻,并根據參數表中的電機銘牌數據計算電機常數,從而模擬直流電機的控制規律,與三相異步電機實現閉環調速。


        特殊情況下單臺燒結機生產時,上料量較低,需要電機在10Hz以內的頻率下穩定工作,對控制系統的低速特性提出了較高的要求。矢量控制的另一個優點是可以在低頻工作時保持恒轉矩,既改善了系統的低速特性,又擴大了調速范圍。改造后,電機可以在3Hz-50Hz之間穩定運行,完全滿足生產需求。

        4  運行效果
        此次改造,經過短期調試,很快達到了預期目的,取得明顯的效益。
        (1) 改善了系統的低速特性,擴大了調速范圍。電機可以在3Hz-50Hz之間穩定運行。
        (2) 改造至今,園盤電機的故障率降為零,減少了維修費用,提高了生產作業率。
        (3) 閉環響應時間明顯加快,配比精度由原來的誤差±3.5%提高到±0.75%,。
        (4) 用普通電機替換滑差電機,降低了設備,提高了維護效率。
        (5) 配料數據統一,為后來分廠聯網,實現管控一體化,打下堅實基礎。

        參考文獻
        [1] 周紹英,儲方杰. 交流調速系統[M]. 北京:機械工業出版社, 1996.
        [2] 李華德. 現代交流電機變頻調速系統[M]. 北京:石油工業出版社, 1995.

        【燒結皮帶上料系統變頻改造】相關文章:

        變頻系統電磁兼容的對策07-12

        變頻空調壓縮機及變頻調速系統的技術現狀07-09

        地鐵環控系統變頻技術的應用08-24

        位能負載條件下的變頻調速系統設計09-10

        空壓機變頻恒壓供氣控制系統的設計08-12

        新鋼燒結廠MB 網改造成工業以太網的實踐08-10

        老小區單元門禁系統改造07-22

        對膠帶機控制系統的改造06-28

        共用直流母線變頻調速系統在滌綸短絲線上的應用10-27

        新鋼燒結廠MB+網改造成工業以太網的實踐07-11

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>