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燒結(jié)廠年終工作總結(jié)
年底即將到來,每個人在其工作崗位上有著不一樣的感悟,參考以下工作總結(jié),了解更多……
2015年工作總結(jié);
第三燒結(jié)廠在公司正確領導下,取得了一定的成績。燒結(jié)廠自去年試投產(chǎn)以來,面臨的形勢與困難接二連三。一是先供 6# 高爐用料格局,5號燒結(jié)機因在試生產(chǎn)階段燒結(jié)礦出現(xiàn)產(chǎn)量低,生產(chǎn)組織面臨的困難與壓力非常大;二是今年受市場的沖擊,進廠原料質(zhì)和量根本就得不到保證,含鐵原料品種多,化學成分非常不穩(wěn)定,給燒結(jié)廠質(zhì)量的保證帶來了很大的困難,直接導致經(jīng)濟指標一直上不去;三是新設備、新人員隊伍建設思想上不穩(wěn)定,設備上是邊干、邊琢磨、邊改造,導致工作難度增加。四是整改任務艱巨,隨著市場 形勢,在 6# 燒結(jié)機不斷推進下,都給生產(chǎn)組織帶來極大的影響。面對重重困難,一年來,我廠堅持全心全意依靠廣大員工,緊緊圍繞以控制成本為中心工作大局,以安全生產(chǎn)為前提,挖潛增效為中心,奔著向科技進步要效益,向管理創(chuàng)新要效益,向攻關挖潛要效益的經(jīng)營方針,妥善處理各方面的矛盾,在生產(chǎn)經(jīng)營中取得一些豐收,產(chǎn)量、質(zhì)量在今年里逐月有所提升.
一、產(chǎn)質(zhì)量情況
1-11 月份里我廠陸陸續(xù)續(xù)生產(chǎn)燒結(jié)礦總量累計xxxxxx.xx 噸,利用系數(shù)僅僅達到x.xx% 。根據(jù)我公司設計 xxx ㎡燒結(jié)機能力計劃,如果能達到1.4%利用系數(shù)。產(chǎn)量今年有望達到150萬噸多。
在此存在主要原因有幾個方面:
一是作業(yè)率低,1-11月份平均實際作業(yè)率88.31%,主要外部影響嚴重,如煤氣影響,因我公司高爐煤氣并用作業(yè),如有一座高爐休風或換套,都能直接影響我燒結(jié)廠生產(chǎn)即質(zhì)量,例7月份外因停煤氣1076分鐘,單月產(chǎn)量以突破10萬噸以上。燒結(jié)在冶金行業(yè)中是以風為崗,以穩(wěn)定的作業(yè)率來完成各項任務的,但在我廠因煤氣壓力低或無煤氣導致單月或全年實際作業(yè)率偏低,在生產(chǎn)過程中,常常開機停機,因燒結(jié)原料系統(tǒng)上料系統(tǒng)流程長,有時上料未到燒結(jié)臺車時又因煤氣壓力低又不得再次停料。像這種情況在日常作業(yè)時常常發(fā)生,直接導致機速放慢,產(chǎn)量低。內(nèi)部返礦循環(huán)量大,有時占50%-60%左右,配料量加不起來,還直接導致燒結(jié)礦質(zhì)量差等。再就是在設備運行中,本身我們在前半年中,也存在一些重要操作上失誤,因試開機以來燒結(jié)人員配置上參差不齊,全員技能偏低各方面素質(zhì)差,入廠員工大多是附近村民,平時以務農(nóng)為生,突然間來廠工作,對各設備性能,操作是兩眼一摸黑,更別提職業(yè)技能知識等問題,加之以往在家務農(nóng)養(yǎng)成懶散習慣,不能盡快進入到各自工作中去,
另一方面入廠員工文化素養(yǎng)低,平均年齡在50-55歲左右,多數(shù)中小學文憑,接受專業(yè)技能差,導致在前兩個季度設備事故不斷發(fā)生,如 2月3日下午14:20燒-1 -2皮帶起火,是因配煤量過大,到燒結(jié)過后到環(huán)冷機上二次燃燒,加上值班班長業(yè)務不熟練,導致兩條皮帶全部燒掉,停機25小時搶修處理。再就是成-3機頭下料斗堵料停機頻繁,因下料直接運往高爐原料皮帶上,互相缺少溝通聯(lián)系,時有因高爐料倉滿,停皮帶翻版不及時造成堵料停機。再如環(huán)冷機下料斗從設計上就是刮板聯(lián)斗機,因下料時常有棚料現(xiàn)象,員工勞動強度特別大加之損壞后維修時間長,員工長期導致思想懶散。又如燒結(jié)機臺車問題,也是在前兩季度連續(xù)出現(xiàn)三次停機不轉(zhuǎn)問題,3月4號下午5點多,有煤氣后,在開機生產(chǎn)時燒結(jié)機突然停止,在排查中發(fā)現(xiàn)燒結(jié)機臺車在機尾回車道上卡住機架,后經(jīng)仔細檢查發(fā)現(xiàn)一臺燒結(jié)機臺車從中折斷,后停機搶修處理5小時,這次事故分析是臺車本身就有裂縫,屬于設備本身有問題。后兩次也是因沒煤氣停機后再開機時發(fā)現(xiàn)臺車轉(zhuǎn)不動,后檢查發(fā)現(xiàn)在點火器下臺車因抽風時間過長導致臺車塌,更換時間長處理困難,這些事故都是嚴重的生產(chǎn)事故,頻繁發(fā)生,都是嚴重制壓正常生產(chǎn),分析原因還都是責任心差,對工作不負責,其中我是負主要責任的,言傳身教做的還不夠,管理上還有所欠缺。在后兩季度中,我們通過制定一些相關的制度,對員工也加強各方面業(yè)務技能培訓,現(xiàn)階段以有所提高。總合這些因素都是產(chǎn)量不達產(chǎn)的主要原因。
二、指標情況
全年生產(chǎn)的 7 個月份,平均 R : 68.9% 品位穩(wěn)定率: 86.1% 強度: 70.6% 返粉: 15.19% 。從以上指標看與公司下達的指標任務還是有一定的差距,主要是上兩季度原料料雜,品種多,在配比使用中物料化學成分變化快,波動大,造成操作上的波動,另一方面,由于操作規(guī)范程度低,調(diào)節(jié)不及時造成燒結(jié)的不穩(wěn)定,特別是 3 月份和四月份 R 均不到 60% ,其他方面因配料地溝設備影響,在今年一、二季度中存在圓盤皮帶稱不準問題,物料下不準,加之員工職業(yè)技能低,跑盤不勤,也是指標未達標的主要原因。強度方面:前半年基本能達到指標要求。但進入后兩季度,因為料物變化,在生產(chǎn)使用中,大量配加外粉(奧粉、印粉),導致生產(chǎn)中出現(xiàn)燒損大,燃耗高。以混合料水分波動為例,在外粉中,奧粉內(nèi)含內(nèi)結(jié)晶水多到一混加水時,僅靠肉眼判斷,難以分辨水份大水,而實際已影響燒結(jié)機的穩(wěn)定運行,造成燒結(jié)控制不當,又而造成返礦惡性循環(huán)(在 2 季度前返礦量一般控制在 10% 以回。 6 月份開機后,供一煉小高爐吃燒結(jié)礦,因為兩分廠距離遠,來回通過汽車倒用,導致返粉量上升到 16%-18% 左右,另一方面原料結(jié)構(gòu)也發(fā)生大的變化,采購外粉多,品種多。在燒結(jié)過程中,根據(jù)公司對 R 的要求又偏低,也是返粉量上升的次要原因)后經(jīng)過在燒結(jié)機上每班不少于四次水份抽查,通過長時間操作,現(xiàn)基本能掌握。
三、設備情況
分廠對兩臺燒結(jié)機各系統(tǒng)設備都做到了明細檔案,做到了有備檢查,通過近一年時間運行還有不順不完善狀態(tài),現(xiàn)整逐步精細化分解落實。在所有設備上我們維電修負責人都做到了層層分解,責任落實到人,制定點巡檢制度,對發(fā)現(xiàn)的問題,記錄在案,及時整改。不把發(fā)現(xiàn)的問題隱患推到明日。為生產(chǎn)運行提供了有力的保障。為生產(chǎn)真正起到了保駕護航的作用!在技能整改中,通過我們維電修人員的辛勤勞作,對兩臺燒結(jié)機不完善的都基本處理。
例:配 -2 皮帶機尾因條件環(huán)境污染嚴重,員工不能上崗,通過廠領導調(diào)研,采取了很多方法來改進,最終把問題處理,改善機尾工作環(huán)境為員工創(chuàng)造了一個干凈的條件。再就是環(huán)冷機、鏈板機長期出現(xiàn)問題影響正常生產(chǎn)即浪費人力、物力,還不達產(chǎn)。也是通過走出去引進來辦法,通過去龍鳳山鐵廠,普陽鐵廠參觀學習,回來后改為梯形下料斗。直接落料到皮帶上,現(xiàn)已不在出現(xiàn)長時間棚料堵料現(xiàn)象,大大減少員工們的勞動強度。冷 -3 皮帶在最初設計時為 9m ,長期以來存在鏟車端料不及時埋皮帶、電滾筒打滑等問題,后在維修負責人帶領下通過廠部領導同意,加班加點的把皮帶重新制成一條 40 多米的皮帶,大大提高作業(yè)率,減少員工勞動強度。單輥與點火器檔火墻回水問題,原來設計時回水不暢,導致單輥支撐座發(fā)熱,擋火墻燒損裂開。后經(jīng)維修整改,利用場地落差直接把回水接到水池內(nèi)。重點再就是燒結(jié)機下大煙道放散料問題,在今年 8 月份因煙道內(nèi)積有存料放不出來導致煙道支撐水泥梁受力大從兩邊折斷,大煙道下陷,停機半個多月處理。原設計是放散料下料口是雙層卸灰閥,在正常生產(chǎn)時,散料只能放在地上,然后用鏟車再端走,對生產(chǎn)中帶來很大的人力,財力的浪費。后經(jīng)分廠領導研究,把下料斗原雙層卸料閥去掉,從存料下端開口直接落料到皮帶上,現(xiàn)使用很成功。因施工工作量大,結(jié)合公司檢修車間連同 6# 機下大煙道放料一同改造。像這種改造過得工藝設備還有很多,如:破煤系統(tǒng)設計安裝時是斗升提升機把料提到料倉,然后分料入倉再進四輥破碎。在使用過程中,斗提機常出現(xiàn)損壞導致生產(chǎn)燃煤供不上使用。老要通過外單外協(xié)助。通過分廠領導和設備處研究,對上料系統(tǒng)進行技改,在外面加裝輥篩,改用皮帶上料安裝分料裝置直接進四輥破碎機,很大程度上減少工作量,通過技改現(xiàn)以能達到正常生產(chǎn)需求。另外在 6# 施工安裝階段,把 5# 機存在的弊病加以技改,對煤氣助燃火閥門操作這塊合并一個方向,減少火工來回跑動,在同一方面便于操作。還有混合機在生產(chǎn)過程中常往外倒料,增加崗位工勞動強度,后通過技改把筒內(nèi)加水位置移到合理位置,在進料入口處外側(cè)焊加移動重物利用自轉(zhuǎn)的慣性自行錘打筒體,通過使用再未有倒料現(xiàn)象。電儀車間也通過近一年時間對很多常出現(xiàn)問題的設備如配料系統(tǒng),計量不準,主控自動化系統(tǒng)時有失控現(xiàn)象,風機油壓、風門執(zhí)行系統(tǒng)等問題,結(jié)合安裝廠家都做了詳細改善的整改,同時從中讓員工們也學到了不少專業(yè)知識,對生產(chǎn)起到了保駕護航作用。這些都是維電修全體員工們默默無聞,兩眼向內(nèi)找問題,并節(jié)制渠道,利用籌建遺留下來的材料,立足內(nèi)部攻關挖贊,嚴把質(zhì)量關,針對公司面臨的嚴峻形勢,專門進行重新分解嚴格考核等要求措施,對影響生產(chǎn)的關鍵設備從嚴管理,指定專人,制定了一套周密的事故應急預案和管理考核辦法,更加明確設備維修系統(tǒng)區(qū)域及職責范圍的劃分,建立健全激勵機制,充分調(diào)動維修人員的積極性、主動性。設備有效作業(yè)率由 80% 提高到 95% 以上,取得了明顯的成效。
四、安全方面
本著以人為本,始終以安全生產(chǎn)放在首位,以堅持科學安全生產(chǎn),利用班前班后會多講多說,講案例講隱患,講安全措施,并要求建立互保體制,以班、組為單位,制定班組安全責任第一人,對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時舉報及時整改,嚴禁杜絕出現(xiàn)違章指揮和習慣性違章作業(yè)造成的安全事故,一年來基本沒有大的工傷事故發(fā)生,明年我們會加大安全管理力度,力爭安全生產(chǎn)零事故。
五、節(jié)能環(huán)保方面
一年來我們所使用的材料大部分都是籌建 5#6# 燒結(jié)機剩余的材料,對一些技改項目所需鋼材都是把施工中不能用的廢件再次利用,起到了變廢為寶,實在不能用的割成小塊,拉到煉鋼回收,在環(huán)境治理上多次通過廠家對各除塵加以修改處理,現(xiàn)已基本能達到環(huán)保要求,對重點楊塵點我們重中之重把護罩加以密封,特別是配 1 、2 和混一皮帶我們利用替換下來的廢舊皮帶全部密封,對崗位及廠區(qū)環(huán)境起到了很大的改善,計劃明年以后我們應公司要求再加大各靜電除塵的管理和維護,結(jié)合 6S 管理從嚴務實管理工作,力爭把燒結(jié)廠的廠容廠貌改觀為一個合格的燒結(jié)廠。
綜合以上工作,都未離開上級領導的指導和鞭策,光陰如梭 2016年即將過去,在 2016年即將來臨之際,我公司隨著冶金行業(yè)的走向,以采取了一系列改革措施和機構(gòu)調(diào)整,本著以“經(jīng)濟效益為中心”的大局思想,走出一條以“務實、創(chuàng)新、團結(jié)、奉獻”的管理理念,所然我分廠在這一年里取得了一些成績,但是,在各方面還存在著很多未完善的地方和缺點,我們本著走出去,引進來的學習態(tài)度,集思廣益虛心取別人之長,按照生產(chǎn)部下達的全年計劃,我們將從嚴治廠,切實增強執(zhí)行力,全面提升分廠形象堅持學習,從廠領導班子,各級管理人員和專業(yè)重點人員做起,切實加強理論和業(yè)務知識的學習,提高工作效率,為明年創(chuàng)造一個好的工作氛圍,奠定一個務實的基礎,本著為裕華公司向精細化管理邁進,我們確信不管是從管理上還是技術(shù)上,我們都將確保 2016 年全年的各項任務順利完成而努力。
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